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巴陵己内酰胺部“挖空心思”点滴挖潜

普拉司网 2013-05-03 浏览 +订阅
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中国石化新闻网讯(彭展 余文 彭森林)巴陵石化己内酰胺事业部面对严峻的市场竞争形势,深化对标追标,找差距,定措施,抓执行,补短板。他们提出16项物耗及蒸汽、电等能耗目标值,层层分解落实。在基本没有投入的情形下,广大员工立足岗位,“挖空心思”点滴挖潜。

一点子年节水八千多吨

“节约也是创效呢!” 看到自己提出的一个“点子”一年可节省8000多吨循环水,环己酮车间员工宋文斌小有成就感。

以往,制氢装置减速机的冷却水从地沟排出,既浪费又影响环保。3月份,对此琢磨已久的宋文斌,提出了“将外排线路改造成回流循环线路”的合理化建议。

一周后,车间采纳了他得建议,并很快实施改造。一算帐,每天节省循环水约24吨。一年下来就有8760吨。

4月初,原料车间的用水量陡增。车间员工毛雄凡、左军从长流水、阀门内漏、管道破损三个方面查找出了一些小问题。然而,即使将所有的用水阀门关闭,水表却仍在转动。

最后,他们将目光由地上投向地下,终于发现是地下管网渗漏,通过及时处理,一天可减少30吨左右的水跑损。

闲置塔中“淘宝”

4月25日,巴陵石化己内酰胺事业部一批“尘封”4年的不锈钢填料,用到了环己酮车间低压装置汽提塔,代替效果不佳的陶瓷填料。

由于环己酮低压装置汽提塔效果差,导致产生的废水COD(化学需氧量)超标,同时也增加了设备的维护难度。而其“根源”在于汽提塔内的陶瓷填料在汽提过程中,极易破碎流失。

对此,环己酮车间数次调整工艺,但效果平平,而高频更换填料也不利于装置长周期生产运行。通过反复研讨,车间不仅提出了采用不锈钢填料“取而代之”的思路,而且材料有现成的!

原来,该事业部环己酮高压装置有一个老萃取塔,因工艺路线改变,已停用四年,其塔内不锈钢填料的各项参数符合汽提塔使用要求,既可替代陶瓷填料,也可节约一笔价值不菲的新不锈钢填料采购费用。

环己酮车间管理人员带头承揽从闲置塔内“淘宝”的“差事”。他们钻到漆黑一团的闲置塔塔底,将填料一点一点地传递上去,塔外的帮手则小心翼翼地将填料从10多米高的顶层平台一袋一袋扛下来,10个人有条不紊地卸料、递送、装袋、打包、搬运、清洗、转场、收尾……

两个小时后,300多公斤不锈钢填料和几块不锈钢镂空隔板都被“请”了出来,派上新的用场。

回收一桶肟粉奖励30元

过去一直废弃的肟粉,现在全部回收利用,一周可降本增效3万元。4月22日,从巴陵石化己内酰胺事业部肟化车间传出消息。

肟化车间从装置里连续呼出的环己酮肟粉,每周约有2吨,一直被作为无残值固体废弃物装桶外送。

4月12日,在对标挖潜专题研讨中,车间员工杨勇提出了回收肟粉的“点子”:肟是从甲苯肟精馏提纯出来的,肟粉完全可用甲苯溶解后再倒回系统,既省钱又环保。

建议提出,车间主任马上组织分析论证,一致认为可行。随后,车间又制订奖励措施:在安环、技术人员全程参与下,班组每成功溶解回收一桶肟粉,就奖励个人30元。

4月15日,倒班员工彭彬、李胜“披挂上阵”。他们先将部分肟粉倒入空桶,再加适量甲苯搅拌,溶解后随甲苯再倒回系统,如此循环数次,一桶肟粉全部回用。

当天,他俩就完成3桶肟粉回用,全部操作过程约2小时。生产结果表明,3桶干净肟粉溶解后回用正常。

从4月12日至19日的一周里,共有11桶约2.2吨肟粉全部回收利用,按每吨肟粉售价1.4万元计算,这一周就省了3.08万元。

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